經過1個多月的綜合性能測試,熱電車間#1機組的運行數據采集核算能耗指標檢測合格,這標志著#1汽機優化改造項目順利完成。
#1機作為公司關鍵供汽設備,但存在效率低、熱耗高的短板,屬于能耗超標的抽凝式機組,為提高效率,降低能耗,決定將其改造為抽背式機組,從本質上改變其運行方式,達到能耗要求。抽凝機改為抽背機涉及本體、輔機設備以及諸多蒸汽管線改造,如汽缸開蓋、抽轉子車葉片精加工、封堵抽汽口改造排汽口、拆除凝汽器焊接管道以及發電機進行動平衡檢測等,因機組整體改造各單元環環相扣、工藝要求精細高,改造難度大,同時,為了不影響生產供汽,檢修時間要求很緊。
作為今年熱電車間最重要的一項優化改造項目,熱電車間高度重視,專門成立技改項目團隊,由車間主任擔任負責人,車間各專業技術骨干參加,集中力量,全力以赴。多輪討論確定檢修方案、加班加點拆除輔機設備、連續不停焊接工藝管線、第一時間解決檢修問題,不分晝夜吹掃管道、認真細致開展機組調試等,在機組改造四個多月時間內各專業技術人員緊密協作,黨員發揮先鋒作用,大家都在為項目的盡快順利完成而攻堅克難、努力拼搏。
5月8日檢修后正式開車,經改造后的#1機順利啟動、沖轉定速、并網發電,經過48小時試運行,完成一次性開車并網成功;歷經一個月的運行數據采集核算能耗指標驗收合格。杭汽技術專家說:“經過改造后性能評估,這次#1機改造很成功,不僅解決了機組能耗超標問題,而且按機組能力工況進行估算還能產生較好效益。”
#1機成功改造不僅將滿足園區下游廠家S40/S30/S30/S8四個壓力等級蒸汽需求,并將持續輸出公司燒堿裝置生產所需的高品質低壓蒸汽,為公司燒堿產能擴張提供強有力的蒸汽保障。(熱電車間 陳家煉、黃祥穎)
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